“通过回收利用锅炉烟气中的潜热,每生产一吨蒸汽可节约天然气3.7立方米,减少二氧化
碳排放7.4千克。”2月19日,中国石油辽河油田锦州采油厂新2号注汽站站长王璐饶兴致勃勃地介绍站里新改造的锅炉。在他身后,使用全新一代冷凝技术改造后的锅炉,热效率提升至96.8%。今年,为推动锅炉节能减碳,辽河油田拟再实施锅炉改造25台。
近年来,面对稠油热采能耗高、碳排放大的难题,辽河油田大力实施耗能设备节能改造、抓实能耗对标管控、扩大清洁替代规模,2024年能耗总量、碳排放总量较上年分别下降3.5%、5.17%。
油气生产是一个用能量换能源的过程,精细管理是降低能耗的重要手段。辽河油田建立能耗预警反馈机制,每月召开月度能效指标分析
会议,按照“红、橙、蓝、绿”四个等级对32家二级单位的能耗定额指标进行精准评价,对升幅较大的单位开展重点分析与现场调研督导,去年共发布能耗总量、能耗强度预警60余次,通过督促和帮助二级单位制定并严格执行有效管控措施,每生产一吨油气的能耗同比下降6.90千克标煤。
稠油注汽是辽河油田最大的能耗和碳排放源头。为此,辽河油田公司开展注汽全流程对标精细管理,每月统计通报“燃气单耗”等10项主要指标,半年进行一次更全面的22项综合指标统计分析,压实各单位管理责任。去年各注汽生产单位通过实施锅炉提效改造、对管线保温材料进行升级、加密注汽管柱保温检测和更新,注汽系统效率整体提升0.6个百分点,累计节气1140万立方米。
与此同时,辽河油田加快
清洁能源利用步伐,降低化石能源使用规模和碳排放量。2024年,全油田生产和消纳绿电1.46亿千瓦时,利用地热、高温采出水余热65万吉焦,
清洁能源替代综合减碳近20万吨。辽河油田还持续拓大碳驱油规模,2024年
CCUS(
碳捕集、利用与封存)二氧化碳注入量首次突破10万吨,碳驱油6.4万吨;主动探索“以电代气”新技术,成功开展世界首套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置试验,引领稠油热采从高碳向低碳转型。
今年,辽河油田将持续推进清洁替代提能扩量,深化站场“关停并转减”,加大高能耗设备改造力度,减少地面系统损耗,实施千口井二氧化碳吞吐,加快
绿色转型步伐,提升发展的“含绿量”。
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