节能攻关 开源节流开新局
充分利用好资源,让装置实现经济效益最大化,是炼油厂追求的目标。
工厂技术攻关组对天然气制氢装置进行改造,实施后每小时多产氢气4000标准立方米,产品中一氧化碳含量稳定在3毫升/立方米以下,实现了装置自开车投产以来产量、质量双突破。
炼油厂副厂长周波介绍,天然气制氢装置PSA单元采用10-3-5PSA流程,由于流程不够优化,装置加工能力始终未能达到最大设计值,产品一氧化碳含量达不到化工装置用氢质量要求,成了制约公司、炼厂高质量发展的“卡脖子”难题。
“我们通过结合装置实际,持续开展技术攻关,不断寻求新技术、探索新方法、谋求新突破。通过改造PSA控制程序,提升产氢能力、优化吸附时间、改善解吸气系统稳定性,实现小改动撬动大效益,每年多回收氢气1191.69吨,创效858.02万元。”周波说道。
加热炉节能攻关可谓经典之作。通过利用余热回收技术、“95+”技术、加热炉燃烧优化控制技术,对部分加热炉进行改造,解决了加热炉排烟温度偏高、燃料消耗量大、加热炉效率偏低的问题,排烟温度由投用前的230摄氏度降至110摄氏度,加热炉热效率由之前的88%提高至95%,燃料气消耗较改造前下降70千克/小时。
目前,炼油厂加氢裂化加热炉设置联合余热回收节能项目、优化电力外线和总降变运行方式等节能优化项目,共计12项已经提上日程,届时龙头装置的节能攻坚将取得突破性进展。
乔楠森表示,炼油厂力争到“十四五”末,通过科技进步,实现单因耗能下降0.248千克标准油/吨·因数,优于标杆水平,每年二氧化碳减排61.66万吨。
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